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YA71-45液壓機,是用于壓制磁芯的主要設(shè)備,使用中柱塞泵漏油嚴(yán)重,每年都有2臺--3臺需要進(jìn)行大修,某廠結(jié)合大修理對液壓泵的故障進(jìn)行了分析并作了改進(jìn),現(xiàn)介紹如下。
YA71-45液壓機的柱塞泵結(jié)構(gòu)如圖1一40所示(左半部)。分析其故障原因為:壓帽3與柱塞1為鋼一鋼摩擦,極易磨損。拆下發(fā)現(xiàn)柱塞與壓帽配合間隙均在1 mm(單邊)左右,起不到導(dǎo)向和封油作用。改進(jìn)后結(jié)構(gòu)如圖右半部所示。導(dǎo)套4選用錫青銅。去掉圖左部中原有的墊圈2,另外增加一個導(dǎo)套4。導(dǎo)套4與柱塞1配合選用H7/f6,導(dǎo)套4與壓帽3配合選用H8/k7。這樣導(dǎo)套與柱塞為銅一鋼摩擦,在相同條件下磨損率比鋼一鋼低,壽命長,而導(dǎo)套作為易損件,加工和拆裝方便。經(jīng)改進(jìn)后,柱塞泵漏油故障得到解決,且壽命大大提高。
上述改進(jìn)中液壓泵的壓帽不能壓得過緊,否則將會導(dǎo)致系統(tǒng)無壓力,機床不動作。在修理一臺YA71-45液壓機時,將壓帽多旋緊了幾圈,以使密封良好,但裝機后試驗時則壓力、動作全無。后拆開泵再將壓帽旋松幾圈,裝上后一切正常。分析原因為:壓帽旋得太緊使密封圈與柱塞間隙變小甚至抱死,導(dǎo)致液壓泵曲軸負(fù)荷增大,當(dāng)此負(fù)荷增至等于或超過三角帶傳遞力時,三角帶打滑,于是曲軸轉(zhuǎn)速低于泵最低極限轉(zhuǎn)速,使泵不能供油,故機床無壓力,無動作。